摘 要 塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏儲量較大,埋藏深,儲層非均質性強,井段長,常規(guī)酸化酸壓效果不理想。為此,研制了一種新的高溫表面活性劑基清潔就地自轉向酸體系,其殘酸在150℃、170s-1下黏度不小于150 mPa·s;使用高溫高壓流變儀、三巖心并聯(lián)流動實驗儀和核磁掃描儀實驗系統(tǒng),評價了該體系的轉向性能。結果表明:就地自轉向酸注入壓力先隨注入體積的增大而增大,當注入一定量時,注入壓力急劇升高,最大增加到6.3 MPa,是初始注酸壓力的60倍;自轉向酸的注入壓力是常規(guī)酸注入壓力的20倍,具有明顯的轉向性能。該技術在塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏已完成42口井的酸化酸壓應用,取得了很好的效果。
關鍵詞 塔里木盆地 碳酸鹽巖 儲集層改造 就地自轉向酸體系 溫度 應用
塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏分布廣,在全盆地均有分布,儲量較大,先后發(fā)現(xiàn)了一批大中型油氣田。塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏具有埋藏深(大于5000m)、跨度大(4000~7000 m)、溫度高(130~170℃)、儲層非均質性強、孔洞縫發(fā)育的特征,酸化酸壓改造難度大,使用常規(guī)的聚合物基酸液體系改造效果不理想[1-6]。就地自轉向酸化技術是近年來發(fā)展起來新的高效酸化(壓)技術,對中低溫(小于120℃)碳酸鹽巖氣藏改造有較好的效果,為此在塔里木盆地進行了相關試驗。
1 就地自轉向酸酸化酸壓機理
就地自轉向酸就地自轉向的化學機制為:就地自轉向酸液首先進人物性相對好的儲層,與儲層巖石發(fā)生酸巖反應,消耗酸液中大量的H+,使就地自轉向酸的pH值升高,同時產(chǎn)生大量的Ca2+、Mg2+,就地自轉向酸中的特殊黏彈性表面活性劑分子在該環(huán)境下形成棒狀膠束,棒狀膠束在Ca2+、Mg2+反離子的作用下又相互連接,形成棒狀膠束結合體,使就地自轉向酸悶黏度迅速增大,殘酸中黏彈性表面活性劑分子形成的棒狀膠束遇到烴類物質時,膠束自行破壞形成球狀膠束。
就地自轉向酸高效酸化酸壓機理:對于碳酸鹽巖油氣藏基質酸化來說,就地自轉向酸與巖石反應后酸液黏度增大,從而導致酸液流動阻力增加,使得后續(xù)的酸液要想繼續(xù)進入,必須外界給予更高的注入壓力,注酸壓力升高的過程中,原先不吸酸的或吸酸相對少的儲層開始吸酸——即酸液就地自轉向,在此過程中,保持相對高的注酸壓力,迫使物性存在級差的儲層同時吸酸,實現(xiàn)非均質儲層的均勻改造,從而提高酸化效果。對于酸壓而言,就地自轉向酸與巖石反應后酸液黏度增大,酸液在壓開的裂縫面濾失降低,提高酸液的液體效率,有利于酸液的造縫;在裂縫面上生成的高黏度的殘酸,控制了鮮酸中的H+與巖石表面反應生成的Ca2+對流,這樣也就控制了酸巖反應速率,使新鮮的酸液延壓開裂縫向前穿透,可以實現(xiàn)深穿透酸壓,有利于溝通遠井帶儲集體。
殘酸中黏彈性表面活性劑分子形成的棒狀膠束遇到烴類物質時,膠束自行破壞形成球狀膠束使殘酸黏度降低為為3~5 mPa·S,有利于返排,對儲層巖石的孔喉、微裂縫不會造成堵塞,達到清潔酸化酸壓的目的。
2 新型高溫就地轉向酸配方及性能
2.1 新型高溫就地轉向酸配方
塔里木盆地高溫深層碳酸鹽巖油氣藏由于埋藏深、溫度高、儲層非均質性強,故要實行均勻、清潔、深度地改造。酸液體系需選擇時,由于儲層溫度高,酸液在高溫條件下穩(wěn)定;酸液不含任何惰性固相或聚合物,才能實現(xiàn)清潔改造;酸液進入地層可以實現(xiàn)對不同滲透率級差的儲層均勻酸化,需要酸液在儲層條件下具有就地自轉向性能[7-9],且在高溫下轉向性能良好;由于儲層埋藏深,要實現(xiàn)大規(guī)模酸壓改造,要求酸液體系具有較低降阻。針對這些要求,研發(fā)了新型高溫(130~160℃)就地自轉向酸配方:20%HCI+10%VH-DCA(高溫轉向劑)+3.5%DCA-6(酸液緩蝕劑)+1%FRZ-4(鐵離子穩(wěn)定劑)。
2.2 新型高溫就地轉向酸性能
2.2.1 就地自轉向性能
2.2.2.1 就地自轉向酸酸巖反應過程黏度變化
高溫就地自轉向酸中加入一定量的碳酸鈣粉末,來摸擬就地自轉向酸與儲層碳酸鹽巖反應過程。將摸擬反應得到的不同pH值的就地自轉向酸的殘酸在170s-1下測定其黏度。隨著酸巖反應進行,酸液pH的升高,體系的黏度發(fā)生變化,在pH值由-0.57升高0.35,體系的黏性迅速增大,增大到400 mPa·s;在酸液pH值為1.75,其黏度達到最大值,該體系與儲層巖石反應過程中能夠就地自變黏。
2.2.1.2 就地自轉向酸巖心實驗轉向研究
使用3塊滲透率不同的巖心,進行并聯(lián),在統(tǒng)一壓力系統(tǒng)、恒定注酸流量情況下,向3塊巖心同時注入酸液,酸液先進入高滲透率巖心,侵入深度較大,酸液與高滲透巖心發(fā)生酸巖反應,使殘酸pH值上升、黏度增大,阻止酸液進一步侵入;當注入壓力增大時,酸液進入滲透率相對低的巖心。實驗裝置如圖1所示。
使用3組巖心實驗研究就地自轉向酸的轉向性能,每組實驗中選用的巖心以滲透率級差為依據(jù),同一組中3塊巖心的滲透率比為1:2:4。實驗使用的常規(guī)酸液為20%HCI,轉向酸實驗中使用酸液配方為:20%HCI+10%VH-DCA+3.5%DCA-6+1%FRZ-4。
巖心實驗結果表明:就地自轉向酸注入壓力先隨注入體積的增大而增大,當注入一定量時,注入壓力急劇升高,最大增加到6.3MPa,是初始注酸壓力0.1MPa的近60倍;自轉向的注入壓力是常規(guī)酸注入壓力的20倍左右,自轉向酸具有明顯的轉向性能(圖2)。
2.2.2 就地自轉向酸用量優(yōu)化選實驗
選用滲透率為5~120 mD的石灰?guī)r巖心,以某一恒定的流量注入DCA就地自轉向酸,計量酸液穿透巖心的酸液體積(孔隙體積的倍數(shù))。得到以碳酸鹽巖心注酸流量為自變量時,蚓孔突破巖心需要酸液量占孔隙體積的倍數(shù)(PV)。圖3給出了滲透率范圍為5~120 mD的石灰?guī)r巖心以不同流量下注入DCA自轉向酸突破時的注入酸液孔隙體積倍數(shù)。實驗結果表明:①注入DCA體系表現(xiàn)出突破孔隙體積與注酸流量存在一定關系;②注酸速率在0.05~1.0mL/min范圍,隨著注酸速率增大,穿透巖心所需的DCA酸液體積減少;③注酸速率在1.0~7.5mL/min范圍,隨著注酸速率增大,穿透巖心所需的DCA酸液體積呈增加趨勢,但增加幅度不大;④注酸速率在7.5~10.0mL/min范圍,隨著注酸速率增大,穿透巖心所需的DCA酸液體積大幅度增加;⑤最佳的注酸流量為1mL/min,酸液突破最小注酸體積倍數(shù)為1.2 PV。
3 就地自轉向酸現(xiàn)場應用
到目前為止,自轉向酸化(壓)技術已在塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏共進行了42口井酸壓酸化施工,施工成功率100%,油氣井建產(chǎn)率92.8%,累計增產(chǎn)原油32.78×104t,增產(chǎn)天然氣4.12×108m3,取得了很好的效果。
3.1就地自轉向酸酸化實例
A井是一口水平井,水平井段5109.6~5740.0m,水平井段儲層溫度135℃,射孔厚度為449.0m,射孔跨度為630.4m。根據(jù)該井特點,設計新型高溫清潔轉向酸進行深度酸化改造,使用180m3就地自轉向酸和60m3醇醚酸三級交替注入。轉向酸酸進入儲層在相同排量下注入壓力升高4.7MPa,轉向效果明顯,改造前后油壓和產(chǎn)量對比,井口油壓不變的情況下,氣產(chǎn)量由日產(chǎn)6.2×104m3增加到18.54×104m3,油產(chǎn)量由日產(chǎn)12.1 m3增加到17.2m3。
3.2 就地自轉向酸酸壓實例
B井井深為5560.0m,改造層段5380.0~5415.0m,儲層溫度為157℃。改造段為良里塔格組顆粒灰?guī)r段上部,巖性為灰白色熒光砂屑灰?guī)r。根據(jù)該井的改造層段跨度大、非均質性強的特點,為了使所有儲層均有所貢獻,使用高溫自轉向酸酸化酸壓改造。首先使用高溫自轉向酸轉向酸化,對全井段均勻酸化;再使用高黏前置液造縫,主縫溝通儲集體,使用高溫自轉向酸進行側向轉向形成支縫,縫內(nèi)實現(xiàn)網(wǎng)路酸化,近井閉合酸化,進行深度酸壓綜合體積改造技術。改造前對6 mm油嘴求產(chǎn),油壓1.551MPa,日產(chǎn)油1.86m3,日產(chǎn)水1.15 m3,日產(chǎn)氣1.1072×104m3。酸壓施后,工作制度6mm油嘴,油壓26.2MPa,日產(chǎn)油46.39m3,日產(chǎn)氣14.0426×104m3,酸壓效果良好。
4 結束語
根據(jù)塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏儲層特點研發(fā)了高溫就地轉向酸配方,其巖心流動實驗表明高溫就地轉向酸具有良好的轉向性能,自轉向酸酸化最佳排量為1mL/min。該技術在塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏改造中取得了很好的效果。
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本文作者:沈建新1,2 周福建3 張福祥2 劉雄飛3 楊賢友3
作者單位:1.中國石油大學(北京) 2.中國石油塔里木油田公司 3.中國石油勘探開發(fā)研究院
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